Thermal throttle的問題,透過圖書和論文來找解法和答案更準確安心。 我們找到下列各種有用的問答集和懶人包

另外網站Black Shark, Red Magic vs mainstream flagships - GSMArena ...也說明:Enter thermal throttling - the mechanism to dial back performance by reducing clock speeds and shutting down cores to reduce heat buildup.

國立陽明交通大學 機械工程系所 吳宗信所指導 林育宏的 低腔壓高濃度過氧化氫混合式火箭引擎之研究 (2021),提出Thermal throttle關鍵因素是什麼,來自於混合式火箭引擎、渦漩注入式燃燒室、高濃度過氧化氫、聚丙烯、推力控制、低腔壓、深度節流、前瞻火箭研究中心。

而第二篇論文國立中山大學 機械與機電工程學系研究所 李卓昱所指導 邱冠翔的 模擬機車可變汽門正時導入米勒循環最佳化應用 (2021),提出因為有 米勒循環、可變汽門系統、制動燃油消耗率、泵送損失、可變進氣系統的重點而找出了 Thermal throttle的解答。

最後網站Co to jest thermal throttling? Jak sobie z nim radzić?則補充:Na pytanie co to jest thermal throttling? Najprościej odpowiedzieć: to mechanizm, który zabezpiecza procesor przed uszkodzeniem wskutek ...

接下來讓我們看這些論文和書籍都說些什麼吧:

除了Thermal throttle,大家也想知道這些:

Thermal throttle進入發燒排行的影片

ต่อเนื่องกันไปเลยละกัน สำหรับเรื่องราวของ Notebook จากทาง LENOVO ในตระกูล LIGION 5 Pro ตามที่ได้ทำการรีวิวหรือทดสอบให้ชมความแรงกันไปเมื่อวานนี้ https://youtu.be/TRBTI38woic และในช่วงท้ายของการนำเสนอตามที่ได้มีการรื้อให้ชมรายละเอียดภายใน ให้ได้เห็นชุดระบายความร้อน ที่มีการโม้เอาไว้ว่าทำงานได้ดี มันมีรูปร่างหน้าตาเป็นอย่างไร ซึ่งในส่วนของความสามารถในการถ่ายเทความร้อนก็คงได้เห็นกันไปแล้วว่า มันทำงานได้ดีจริง ๆ สามารถรักษาอุณหภูมิไม่ให้ถึงจุด Overheat หรือ Throttle ได้จริง

มาในวันนี้เราจะมาว่ากันต่อกับการทดลองเปลี่ยน Thermal Grease หรือที่เราเรียกกันติดปากว่าซิลิโคน โดยจะทดสอบให้ชมกันว่า ระหว่างซิลิโคนชื่อดังตัวยอดนิยมอย่าง Kingpin KPx กับเดิม ๆ ที่ติดมาจากโรงงานของ LIGION Pro 5 นั้นจะให้ผลที่แตกต่างกันหรือเปล่า ? หากแตกต่างมันจะไปในทิศทางไหน จะเย็นกว่าเดิมหรือไม่ ? หากเย็นลงจะเย็นลงมากน้อยสักขนาดไหน ? คุ้มค่าที่จะเปลี่ยนหรือไม่ ? ถ้าอยากได้คำตอบก็มาลุ้นพร้อม ๆ กันได้เลยครับ #ZoLKoRn #Ligion5Pro #KingpinKPx

Time Stamps
0:00 : เพลงเริ่มรายการ
3:06 : ช่วงเริ่มรายการ แนะนำเนื้อหาในวันนี้
5:59 : เข้าสู่เนื้อหา
9:55 : Knowledge : ความเข้าใจผิดเกี่ยวกับ ซิลิโคน
12:07 : Test Before : ทดสอบอุณหภูมิเดิมๆ
39:39 : ทดลองทาซิลิโคน Kingpin Kpx บน LEGION 5 PRO
1:15:55 : Test After : ทดสอบอุณหภูมิหลังทาซิลิโคน Kingpin Kpx
1:30:47 : Knowledge : ความเข้าใจผิดเกี่ยวกับ Heat Sink
1:39:59 : Diassemble : ถอดตรวจสอบความถูกต้องของการทดสอบ
1:43:35 : Result : สรุปเบื้องต้น
1:45:11 : Diassemble : ถอดตรวจสอบความถูกต้องของการทดสอบ (Part 2)
2:06:45 : Test After : ทดสอบอุณหภูมิหลังทาซิลิโคน Kingpin Kpx อีกครั้ง
2:14:17 : Result : สรุปผลการทดลอง

ติดตามผลงานของเรา...
ติดตามผ่าน Facebook ได้ที่ : https://www.facebook.com/ZoLKoRn
ติดตามผ่าน Twitch : https://www.twitch.tv/ZoLKoRn
ติดตามผ่าน Twitter ได้ที่ : https://twitter.com/ZoLKoRn
ติดตามเว็บไซต์ : http://www.zolkorn.com
ติดต่อเรา : http://www.zolkorn.com/contact/

Credit :
___________________________
Countdown music :
Titre : Claw Through
Artist : Austin Woodward
Powered by: https://www.facebook.com/echopraxiaband/

End music :
Titre : Nothing I Won't Do (feat. Kianna)
Artist : Giulio Cercato
Powered by: https://www.facebook.com/GiulioCercatoMusic/

低腔壓高濃度過氧化氫混合式火箭引擎之研究

為了解決Thermal throttle的問題,作者林育宏 這樣論述:

本論文為混合式火箭系統入軌段火箭引擎的前期研究,除了高引擎效率的要求外,更需要精準的推力控制與降低入軌段火箭的結構重量比,以增加入軌精度與酬載能力。混合式火箭引擎具相對安全、綠色環保、可推力控制、管路簡單、低成本等優點,並且可以輕易地達到引擎深度節流推力控制,對於僅能單次使用、需要精準進入軌道的入軌段火箭推進系統有相當大的應用潛力。其最大的優點是燃料在常溫下為固態、易保存且安全,即使燃燒室或儲存槽受損,固態的燃料也不會因此產生劇烈的燃燒而導致爆炸。雖然混合式推進系統有不少優於固態及液態推進系統的特性,相較事先預混燃料與氧化劑的固態推進系統及可精準控制氧燃比而達到高度燃燒效率的液態推進系統,混

合式推進系統有擴散焰邊界層燃燒特性,此因素導致混合式推進系統的燃料燃燒速率普遍偏低,使得設計大推力引擎設計時需要長度較長的燃燒室來提供足夠的燃料燃燒表面積,也導致得更高長徑比的火箭設計。針對此問題,本論文利用渦漩注入氧化劑的方式,增加了氧化劑在引擎內部的滯留時間,並藉由渦旋流場提升氧化劑與燃料的混合效率以及燃料耗蝕率;同時降低引擎燃燒室工作壓力以研究其推進效能,並與較高工作壓力進行比較。本論文使用氮氣加壓供流系統驅動90%高濃度過氧化氫 (high-test peroxide) 進入觸媒床,並使用三氧化二鋁 (Al2O3) 為載體的三氧化二錳 (Mn2O3) 觸媒進行催化分解,隨後以渦漩注入的

方式注入燃燒腔,並與燃料聚丙烯(polypropylene, PP)進行燃燒,最後經由石墨鐘形噴嘴 (bell-shaped nozzle) 噴出燃燒腔後產生推力。實驗部分首先透過深度節流測試先針對原版腔壓40 barA引擎在低腔壓下的氧燃比 (O/F ratio)、特徵速度 (C*)、比衝值 (Isp) 等引擎性能進行研究,提供後續設計20 barA低腔壓引擎的依據,並整理出觸媒床等壓損以及燃燒室等流速的引擎設計轉換模型;同時使用CFD模擬驗證渦漩注射器於氧化劑全流量下 (425 g/s) 的壓損與等壓損轉換模型預測的數值接近 (~1.3 bar)。由腔壓20 barA 引擎的8秒hot-f

ire實驗結果顯示,由於推力係數 (CF) 在低腔壓引擎的理論值 (~1.4) 相較於腔壓40 barA引擎的推力係數理論值 (~1.5) 較低,因此腔壓20 barA引擎的海平面Isp相較於腔壓40 barA引擎的Isp 低了約13 s,但是兩組引擎具有相近的Isp效率 (~94%),且長時間的24秒hot-fire測試顯示Isp效率會因長時間燃燒而提升至97%。此外,氧化劑流量皆線性正比於推力與腔壓,判定係數 (R2) 也高於99%,實現混合式火箭引擎推力控制的優異性能。透過燃料耗蝕率與氧通量之關係式可知,低腔壓引擎在相同氧化劑通量下 (100 kg/m2s) 較腔壓40 barA引擎降低

了約15%的燃料耗蝕率,因此引擎的燃料耗蝕率會受到腔體壓力轉換的影響而變動,本論文也針對此現象歸納出一校正方法以預測不同腔壓下的燃料耗蝕率,此校正後的關係式可提供未來不同腔壓引擎燃料長度設計上的準則。最後將雙氧水貯存瓶的上游氮氣加壓壓力從約58 barA降低至38 barA並進行8秒hot-fire測試,結果顯示仍能得到與過往測試相當接近的Isp效率 (~94%),而此特性除了能讓雙氧水及氮氣貯存瓶擁有輕量化設計的可能性,搭配具流量控制的控制閥也有利於未來箭體朝向blowdown type型式的設計,因此雙氧水加壓桶槽上的氮氣調壓閥 (N2 pressure regulator valve)

將可省去,得以降低供流系統的重量,並增加箭體的酬載能力,對於未來箭體輕量化將是一大優勢。

模擬機車可變汽門正時導入米勒循環最佳化應用

為了解決Thermal throttle的問題,作者邱冠翔 這樣論述:

機車產業隨著法規日益嚴苛而往高效能低油耗的方向發展,汽車引擎在部分負載常用米勒循環改善燃油經濟性,對於不具全可變汽門的單凸輪軸機車引擎使用米勒循環將導致低扭力輸出,難以滿足小排量引擎需求。本次研究導入一款具有可變汽門系統(VVCS)的150c.c.傳統四行程自然進氣引擎,該引擎具有可任意切換進氣高凸輪與進氣低凸輪的功能,本研究採用一維引擎模擬軟體進行米勒循環設計,針對常用操作域內的部分負載工況下來進行性能以及油耗表現的優化,設計方式主要打造進氣低凸輪軸達到米勒循環,進而改善引擎制動燃油消耗率,而需要高轉速、高負載時則使用進氣高凸輪軸,設計出首款在小排量引擎上使用米勒循環的機車,扭力與油耗兼顧

。首先探討BSFC與PMEP之定量關係,推論得出降低PMEP有效改善BSFC。改變節流閥開度控制引擎輸出達相同負載,觀察採用VVT及VVL兩種方式的內燃機所造成的泵送損失影響,結果顯示引擎在部分負載下使用EIVC有效改善PMEP,而降低閥門揚程則導致進氣質量流量下降,進而造成更高的泵送損失和不良的BSFC。透過最佳化模擬分析軟體HEEDS來優化進氣閥門揚程與進氣閥門開啟持續時間,因此,在部分負載的常用工況下BSFC改善約1.45%。加入進氣閥門開啟正時作為可變參數則BSFC改善幅度增加至2.82%,泵送損失減少20.93%。最後導入可變進氣系統,設計適合米勒循環低凸輪軸的空濾出口管,部分負載下

平均油耗改善提升至3.05%,泵送損失降低至21.86%,低凸輪軸操作域面積增加約7%,扭力提升約10%,優化燃油經濟性。