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義守大學 機械與自動化工程學系 金佩傑所指導 吳文軒的 智慧型漏斗下料輔助機構之研究 (2018),提出乾式鏈條油缺點關鍵因素是什麼,來自於自動化、智慧漏斗輔助機構、上料-倒料系統。

而第二篇論文國立臺灣大學 機械工程學研究所 潘永寧所指導 陳延昌的 生質原料快速熱解成生質油之設備研製及製程最佳化研究 (2010),提出因為有 快速熱解、生質原料、生質油、單擠壓螺桿、田口方法的重點而找出了 乾式鏈條油缺點的解答。

最後網站[問題] 關於鏈條上油的問題 - PTT 問答則補充:1 F 推mr19951023: 樓下推乾式鏈條油06/01 21:41 ... 16 F 推balisondavid: 老外集評鍊條油,齒輪油評分超高,缺點就是比較甩 06/02 00:07.

接下來讓我們看這些論文和書籍都說些什麼吧:

除了乾式鏈條油缺點,大家也想知道這些:

乾式鏈條油缺點進入發燒排行的影片

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智慧型漏斗下料輔助機構之研究

為了解決乾式鏈條油缺點的問題,作者吳文軒 這樣論述:

因應國軍人力精簡,軍工廠生產流程必須導入自動化,生產更智慧化與彈性化。本研究針對個案工廠的濕式活性碳浸染生產線,人工站立於離地約1米高之平台,以手動方式下料,提出生產流程自動化改善。本研究目標以設計電動馬達升降機及橫移漏斗組合自動化機械,操作者可站立地面,由智慧漏斗輔助機構秤重、升降、倒料等設定輸送機械,藉以完成自動化濕式活性碳乾燥作業,節省生產時間與人力,增加產量與提高品質。此外,以電腦模擬運轉流程,比較自動化機械生產流程所需時間與原先人力操作時間,開發出一套自動上料-倒料系統,提供其他工廠參考使用。研究結果驗證初期換裝設備增加成本,但減少作業時間、人力工時,增加人機協同實作,並提高良率與

品質。

生質原料快速熱解成生質油之設備研製及製程最佳化研究

為了解決乾式鏈條油缺點的問題,作者陳延昌 這樣論述:

本研究針對生質原料化為生質油之製程,開發一創新型的快速熱解試驗機,在熱解反應系統中設計一獨特之單擠壓推拔型導螺桿,利用變頻器控制馬達轉速,再搭配鏈條傳動導螺桿,以輸送生質原料並同時進行熱解,熱解反應之生成產物,經固/氣分離器將揮發份氣體與微粒炭灰(ash)分離,然後揮發份氣體再經一冷凝器被快速冷凝成生質油,揮發份中之非凝結性氣體可做為燃料。本研究所開發之雛型機具有裝置簡單、轉化效率高、價廉且設備易放大等優點,另一方面,熱解反應器之特點係採用一單擠壓推拔型導螺桿,克服了傳統生質原料顆粒大時內部無法完全熱解之缺點。又,導螺桿之材質為自行研發配製之耐高溫、抗氧化及具低膨脹係數之球墨鑄鐵,在

長期高溫熱解反應使用過程中,可以顯著減少導螺桿發生翹曲變形及卡鎖阻礙傳動之問題。 本研究選用林業廢棄物,如:茄苳樹(cedar)、樟樹(camphor)及痲瘋樹(jatropha)等,作為生質原料(biomass)進行本裝置之初步測試,探討一些關鍵熱解反應製程參數對於熱解效率(生質油之產值及熱值)之影響。製程參數包含:生質原料粒徑大小(1.0mm)、烘乾時間(2~6hr)、熱解速率(導螺桿轉速20rpm)及冰水冷凝溫度控制在5±2oC等。初步實驗結果顯示,茄苳樹與樟樹之熱解溫度在520 oC及500 oC時,生質油可獲得最高產率,分別為42.9wt%及49.6wt%,而熱值(High H

eating Value, HHV)則分別為18.73MJ/kg及19.14MJ/kg。針對痲瘋樹而言,所得到之最高生質油產率為41.6wt%,熱值(HHV)為31.41MJ/kg,其最佳熱解溫度為560 oC。 本研究亦針對所開發之創新型生質原料熱解系統,進一步探討並建立最佳製程條件,實驗上選用樟樹作為生質原料。首先,(1) 固定導螺桿轉速為20rpm,探討不同生質原料粒徑大小(0.425~3.35mm)及熱解溫度(400~550oC),對生質油產率之影響,實驗結果得知,在固定(非最佳)導螺桿轉速條件下,獲致最高生質油產率的最佳熱解溫度與生質原料粒徑大小有關,即熱解溫度在470oC時,

生質原料粒徑在0.425~0.6mm及0.6~0.85mm之生質油產率分別為60.4wt% 和58.2wt%。另外,熱解溫度在500oC時,生質原料粒徑在<0.425mm、0.85~1.18mm、1.18~1.70mm、1.70~2.50mm及2.50~3.35mm之生質油產率分別為50.2wt%、57.6wt%、52.5wt%、53.0wt%和50.8wt%。其次,(2) 固定熱解溫度為500oC,探討不同導螺桿轉速(20~60rpm)及不同生質原料粒徑大小(0.425~3.35mm)對生質油產率之影響,實驗結果得知,導螺桿轉速在20rpm時,生質原料粒徑在<0.425mm、0.

425~0.6mm、0.60~0.85mm及0.85~1.18mm之生質油產率分別為50.2wt%、51.8wt%、57.0wt% 和57.6wt%。另外,導螺桿轉速在40rpm時,生質原料粒徑在1.18~1.70mm、1.70~2.50 mm及2.50~3.35mm之生質油產率分別為57.8wt%、56.0wt% 和60.2wt%。綜合上述實驗結果得知,當粒徑大小(1.70~3.35mm)增大時,生質原料的熱解效率隨著導螺桿轉速(40rpm)的提高而升高,由此可知,設備的生產效能(4kg/h)一定會大大的提高。 由於生質油之產率同步受到導螺桿轉速、熱解溫度、生質原料粒徑大小等之影響,為

獲致最高生質油產率之最佳製程條件,本研究進一步以田口實驗設計方法與SPSS複迴歸分析,根據上述之初步研究結果,選定關鍵製程參數之條件範圍,如:熱解溫度(X1:450 oC、470 oC和500 oC)、熱解速率(導螺桿轉速X2:20rpm、40rpm和60rpm)及生質原料粒徑大小(X3:0.425mm、1.70mm和3.35mm)等作更深入之分析探討。實驗結果得知,本創新熱解系統之最佳製程條件為︰熱解溫度為500oC、導螺桿轉速為40rpm、生質原料粒徑為3.35mm,所得到之生質油產率(Y)為60.2 wt%。以SPSS複迴歸分析得到:Ycamphor = 1409.04+0.00672X

12-0.0519X22–6.253X32 + 0.0071X1X2– 0.133X1X3+0.157X2X3–6.221X1+ 87.99X3 。